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中枢焕新 国芯启航 | 粤电靖海4号机组1000MW自主可控DCS改造圆满成功

2026-07-09| 分享文章

6月18日12时20分,广东粤电靖海发电有限公司(以下简称靖海发电)4号机组50%甩负荷试验正式开始。机组转速最高升至3096转/分钟,约1分钟内恢复至3000转/分钟附近,10分钟后试验圆满结束。6月28日18时30分,4号机组分散控制系统(DCS)国产化改造后168h满负荷试运行顺利结束,项目取得圆满成功。

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项目简介

靖海发电1-4号机组DCS系统整体改造项目涵盖4套单元机组DCS与2套公用系统DCS。其中,1、2号机组为600MW超临界机组,3、4号机组为1000MW超临界机组。4台机组原有DCS均为ABB SYMPHONY系统,控制范围覆盖DAS、MCS、SCS、ECS、FSSS、DEH、ETS、MEH等,加上新纳入一体化控制的SBC,共计I/O点数56,259点


本次改造项目全线采用新华控制NetPAC V自主可控DCS系统,按照4号机组、3号机组(含公用)、1号机组、2号机组(含公用)的次序分步实施,4号机组率先完成DCS国产化改造落地。


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项目历程

DCS作为发电厂的“神经中枢”,承担着机组全流程的监视、控制和保护功能,是保障机组长期安全经济运行的基石。尤其是改造项目,时间紧、任务重、限制多,每一个改造项目、每一个改造现场对参与各方来说,都是一个全新的挑战。


新华控制作为项目总承包方,除了负责DCS、DEH系统的一体化设计、供货、恢复和投运外,还集成了DCS施工安装、网络安全及集控大屏幕、操作台等一体化工作;同时,在用户大修小组的牵头领导下,在项目全过程中与组态/调试单位、主机厂、试验单位等高效协同、紧张有序地完成了从一联会现场收资、二联会冻结硬件、三联会冻结软件、四联会出厂验收和现场施工调试投运工作,最终按预期交出了一份满意的答卷。

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项目推进期间,凭借有序组织、规范管理与出色施工成效,新华控制在业主举办的“A级检修劳动竞赛”评比中,于3月、4月、6月先后斩获多项荣誉:“优秀委外承包商管理人员(郭超)”、“委外项目承包商第一名(新华控制)”和“优秀委外承包商管理人员(陈云)”。

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项目成效


NetPAC V系统是新华控制深耕火电控制四十年,重磅推出的集自主化与智能化为一体的DCS 平台,具有完全自主知识产权,此前已在申能、大唐、华润、陕煤等300-1000MW等级发电机组上长期成功应用至今。


此次靖海发电4号机组采用NetPAC V替代原ABB SYMPHONY系统,不仅实现了控制系统的国产化,更在技术性能上实现了跨越式提升。新系统在处理器性能、网络通讯速度、I/O响应时间等方面均达到国际先进水平,为机组的安全稳定运行提供了坚实保障。

机组检修结束启动后,参建各方通力合作在三天内密集完成了六大关键试验:机组协调投运、DEH阀门流量特性试验、一次调频性能测试、AGC性能测试、给水泵RB试验、机组甩负荷试验

机组甩负荷试验是本次改造的关键验证环节,也是检验机组控制系统性能的终极考验。试验要求机组在突然失去50%负荷的情况下,能够快速稳定转速,不发生超速跳闸,并能在短时间内重新并网带负荷。靖海发电4 号机组以优异的表现通过了这次"大考",转速最高仅升至3096转/分(标准要求不超过3150转/分钟),约1分钟即恢复至额定转速附近,充分体现了新华NetPAC V控制系统卓越的调节性能


靖海发电4号机组DCS国产化改造的成功,具有重要的行业示范意义。一方面,它证明了国产控制系统已完全具备支撑1000MW级超超/超临界机组安全稳定运行的能力;另一方面,它为行业内其他电厂的DCS国产化改造提供了宝贵的经验。随着能源安全战略的深入推进,关键控制设备的国产化已成为必然趋势。靖海发电此次的成功实践,为这一趋势树立了标杆。


4 号机组DCS国产化改造的圆满成功,是新华控制服务于靖海发电和粤电集团的新起点。展望未来,新华控制将稳扎稳打,高标准完成后续3台机组的DCS国产化改造工作,持续深挖机组运行数据,提升机组运行潜力,为全厂机组长期安全经济运行持续贡献新华新力量!

鸣谢:经作者同意,本文引用了“热控老黄”原创《靖海发电4号机组DCS改造项目圆满成功》一文中的内容,特此鸣谢!在此,一并感谢长期支持和关心新华控制的热控前辈后浪们!